摘要
在深水油气勘探开发中,作业环境复杂多变,为了躲避台风等恶劣天气对海上钻井的危害,防喷器与隔水管的应急解脱成为避免海上钻井事故的关键环节。为探究隔水管应急解脱的反冲规律,分析了隔水管应急解脱的原因及反冲过程,利用OrcaFlex方法建立了应急解脱工况下隔水管系统轴向力学分析模型,利用该计算模型,以南海某1520 m深水井为例研究了张紧力、波浪运动、钻井液密度、平台漂移等因素对隔水管反冲的影响。结果表明,解脱时顶部张紧力越大,解脱后隔水管的反冲位移和伸缩节的冲程变化也越大;随着波浪高度的升高隔水管的反冲响应有加强趋势;波浪方向对隔水管的反冲响应没有影响;管内不同钻井液密度对隔水管反冲影响明显;随着平台漂移距离的增加,隔水管的反冲响应更加剧烈。研究结果对保障反冲时隔水管的安全有一定指导意义。
深水和超深水钻井作业中,由于作业环境复杂多变,在遭遇紧急情况导致平台需要撤离的情况下,必须对隔水管底部总成(LMRP)与防喷器组(BOP)进行紧急解
Young
海上钻井隔水管是从海上钻井平台下到海底浅层的套管。上接导流器,下连防喷器,其主要作用是引导钻具入井,隔绝海水,形成钻井液循环的回路。目前深水油气资源的勘探与开发大多使用动力定位,但在遭遇恶劣海况或者动力定位系统发生失效等情况下,很难使钻井平台一直保持在有效位置,平台易发生漂移或驱离,威胁海上作业安全。因此,需要启动应急解脱系统(EDS),对隔水管与防喷器进行紧急解脱,断开隔水管底部总成与防喷器组的连接,防止出现大的损失。如

图1 深水作业系统示意
Fig.1 Schematic diagram of the deepwater operation system
在深水钻井作业中,隔水管的受力十分复杂,且直径远小于其长度,故可将隔水管看作长细杆件结构进行分析,接头处的抗拉和抗弯强度高于管体,作如下假设:(1)忽略隔水管系统中的压井、节流等较细管线,假设隔水管为各向同性的线弹性均质圆管,接头处与管体特性相同。(2)隔水管内充满水基钻井液,且与海底泥线垂直。(3)由于隔水管解脱前处于两端铰支固定,计算主要考虑隔水管的轴向拉力,忽略隔水管与井口接头的横向位移。(4)忽略浮力块影响及海水温度变化。
由于隔水管系统质量巨大,需要张紧器系统使其一直处于受拉状态,防止隔水管在自身重力作用下出现压溃现象,并控制其位移和应力。理论上要求张紧器提供的顶张力必须大于隔水管的浮重(包括管内钻井液),同时要对隔水管施加额外载荷以抵抗其弯曲应力。正常作业时,在张紧力的作用下隔水管发生轴向拉伸,其应变Δl可表示为:
其弹性应变能可表示为:
式中:——隔水管长度;——弹性模量;——隔水管横截面面积。
当忽略热能消耗时,可认为变形功全部转变为弹性应变能。资料表明,当张紧器对1828 m长的隔水管柱进行张拉时,需要的张紧力就能拉伸隔水管柱达1.524 m之
隔水管应急解脱及反冲仿真模型主要包括平台模型、张紧器模型、隔水管模型、BOP模型及环境等。使用VESSEL单元模拟平台,长宽均为90 m,吃水24.38 m,平台质量1万t,结合现场作业实例,作业水深1520 m,其中BOP高度20 m。海水密度1.03 t/
隔水管模型采用Line模型建立,Line模型在模拟立管、系泊线等细长结构时,准确度高且运算较
隔水管体与张紧器之间的夹角一般控制在3°以
张紧器需要提供张紧力以支撑隔水管保持受拉状态。因此张紧器的模拟至关重要。最方便的做法是集中力法模拟张紧器,即在隔水管顶端加恒定集中力
Link-Tethers单元提供的张紧力计算方法为:
式中:——弹簧刚度,kN/m;——弹簧未伸长长度,设为2 m;——弹簧伸长之后的长度,m。
张紧器的上端与平台上甲板相连,下端与张紧环相连,水平方向上距隔水管1 m,并成2.86°夹角。OrcaFlex在计算前有一个准备阶段,在此阶段,模型各项参数达到预设值。在准备阶段,LMRP和BOP仍然处于连接状态,在动态模拟开始时,解除LMRP和BOP的连接,隔水管开始向上反冲。模型示意见

图2 模型示意
Fig.2 Model diagram
以我国南海某深水井为例进行模拟计算,水深1520 m,伸缩节冲程为20 m,管内钻井液密度为1.5 t/
张紧力的合理设置对于隔水管的安全解脱影响巨大。事实上,若解脱时张紧力过大,可能导致解脱后隔水管超出伸缩节冲程,给隔水管安全带来风险;但解脱时张紧力过小,又可能导致解脱失

图3 不同张紧力LMRP垂向位置响应
Fig.3 LMRP vertical position response under various tensioning force

图4 不同张紧力伸缩节冲程变化曲线
Fig.4 Response curve of telescopic joint stroke under various tensioning force
如
半潜式平台作业环境复杂多变,波浪运动对应急解脱时隔水管的反冲响应不可忽略。选取周期为8 s的深水线性波模型,张力比1.59,在波高分别为0、3、5 m时,分析了波浪运动对于隔水管应急解脱的影响,模拟结果如

图5 不同波高LMRP垂向位置响应
Fig. 5 LMRP vertical position response under various wave height
由
为研究波浪方向对隔水管反冲的影响,其他条件设置相同,选择波浪方向分别为0°、60°、120°情况下进行模拟分析,结果如

图6 不同波浪方向LMRP垂向位置响应
Fig.6 LMRP vertical position response under various wave direction
由
合理的钻井液密度可以防止井喷,维持井壁稳定,保护储层。而在应急解脱时,一般没有足够的时间回收隔水管内的钻井液,可将钻井液内存在隔水管

图7 不同钻井液密度LMRP垂向位置响应
Fig.7 LMRP vertical position response under various drilling fluid density

图8 不同钻井液密度伸缩节冲程变化曲线
Fig.8 Response curve of telescopic joint stroke under various drilling fluid density
从
深水半潜式钻井平台在外部载荷的持续作用下会发生漂移运动,一般水平漂移半径在水深的3.5%以

图9 不同平台漂移LMRP垂向位置响应
Fig.9 LMRP vertical position response under various platform drift
从
(1)隔水管的反冲响应受张紧力的影响巨大。张紧力过小,可能会导致解脱失败;张紧力过大,可能导致伸缩节超出冲程,威胁隔水管安全。
(2)隔水管紧急解脱后的反冲响应随着波浪高度的升高而增大。但波浪方向对隔水管的反冲响应没有影响。
(3)隔水管的反冲响应随着管内钻井液密度的增大而减小。但钻井液密度过大时LMRP回弹打到BOP的风险增加,可在解脱时释放部分钻井液以降低此类风险。
(4)随着平台漂移距离的增加,隔水管柱内储存的弹性应变能增大,解脱后隔水管的反冲响应会更剧烈。
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