摘要
近年来,随着海域天然气水合物的勘探不断深入,为了进一步提高产量,加快实现海域天然气水合物商业化开采步伐,水平井开发成为了增产的重要手段。然而浅软地层水平井施工过程中,面对浅软未成岩地层,重点要解决好大斜度井段和水平井段的井眼清洁、井壁稳定、流变性能控制,润滑降摩、防漏等关键技术。本文从浅软地层水平井钻井液技术难点出发,通过室内研究和现场试验,形成了一套满足浅软地层水平井钻井施工的钻井液体系和钻井液施工工艺,并在陆地进行了多口浅软地层水平试验井施工,确保了钻完井顺利实施,为我国海域天然气水合物水平井试采提供了大量的现场试验数据。
为了进一步加快浅层油气藏的开发,提高经济效益,浅层水平井在国内外很多地区得到了广泛的应用,大大提高了浅层油气藏开发效果,加快了浅层油气藏高效开发的步伐。如委内瑞拉东部埋深600 m以下的稠油、超稠油采用水平井开采效果就非常好,产量达到邻近直井的6倍以上,目前该区主要开采方式为水平
相比常规油气藏,海域天然气水合物储层埋藏更浅,地层更加松
由于浅软地层胶结性差,且地层岩性泥质含量高,钻进过程中岩屑在水力冲击作用下极易分散,返出的岩屑无法及时地被震动筛清除,导致岩屑不断地随钻井液一起循环分散,加之浅层泥岩造浆能力强,随着进入钻井液中岩屑量的增加和不断分散造浆,钻井液的粘切不断增加,最终导致钻井液流变性能恶化、流动困
浅软地层水平井随着水平位移的增加,易导致环空压耗的不断增加,加上水平井段钻进过程中如果岩屑不能及时携带出井眼将造成环空钻井液密度不断上升,从而导致钻井液循环当量密度的上升,钻井液密度窗口进一步减小,极易造成地层被压裂而发生漏
鉴于浅软地层水平井施工地层特点,结合浅软地层水平井钻井液技术难点,从钻井液流变性能、抑制性能、润滑性能、携岩性能等方面对浅软地层水平井钻井液体系进行了室内优选评价。钻井液体系在充分考虑浅软地层水平井钻井液性能要求的前提下,首先优选出构建钻井液体系所需的降滤失剂、提切剂、抑制剂、润滑剂等主要单剂,在优选出单剂的基础上进行钻井液体系配方优化研究。针对两个优选出的钻井液体系配方,对其进行室内对比评价测试,测试数据如下。
根据优选出来的两个配方,在室内配制样品进行流变性能测试,测试数据见
1号配方:2%钠土浆+1%聚合物降滤失剂+0.3%包被抑制剂+0.2%提切剂+5% KCl+3%液体润滑剂。
2号配方:2%钠土浆+1%聚合物降滤失剂+0.3%包被抑制剂+0.2%提切剂+1%聚胺抑制剂+3%液体润滑剂。
从流变性能评价数据可以看出,两个钻井液体系配方流变性能较好,无论是动塑比(YP/PV)还是Φ3、Φ6值都处于较优的范围内,能够满足水平井钻井对钻井液流变性能的要求。
室内称取10 g膨润土在4 MPa压力下持续压制5 min,制成模拟岩心,利用线性膨胀量测定仪,在室温下评价了钻井液体系1号配方和2号配方抑制膨润土水化膨胀的效

图1 钻井液体系配方抑制粘土膨胀测试
Fig.1 Test of various drilling fluid formulations for inhibiting clay expansion
从粘土膨胀测试数据可以看出,16 h测试后,粘土在钻井液体系1号配方和2号配方中的膨胀高度分别为2.74 mm和2.5 mm,比在清水中膨胀8.0 mm的高度降低了65.8%和68.8%,抑制粘土水化膨胀效果优良。试验结果显示钻井液体系中加入5% KCl和1%聚胺抑制剂均具有良好的抑制性能,能够有效防止粘土水化膨胀,有利于浅部地层的井壁稳定。
使用OFI-EP极压润滑仪测试钻井液体系1号配方和2号配方的润滑系数,测试结果见
从润滑性能测试数据可以看出,两个钻井液体系配方的极压润滑系数均小于0.1,满足水平井钻井对钻井液润滑性能的要求。
为了进一步测试优选出钻井液体系的携岩能力,采用IDS-8000型智能化多功能钻进实验台模拟井筒携岩测试,实验台如

图2 IDS-8000型智能化多功能钻进实验台
Fig.2 IDS-8000 intelligent multifunctional drilling test bench
结合浅软地层岩屑尺寸分布情况,选用10~20目(约0.9~1.7 mm)石英砂模拟携岩测试用岩屑,对优选出的两个配方,分别在不同井斜角和不同流速条件下,进行携岩测试,测试结果见
开钻前,地面用清水配制0.5%含量的包被抑制剂胶液进行钻进,利用包被抑制剂减少浅层泥岩岩屑水化分散,同时对机械分散的劣质土相进行絮凝,结合使用固控设备及时清除。钻进过程中往钻井液中不断补充包被抑制剂,维持其有效含量不低于0.5%。随着井斜不断增加,逐渐往钻井液中补充提切剂调整钻井液的切力,当井斜达到30°后,调整钻井液Φ3读值不低于8。第一造斜段钻进结束起钻前,加入1%降滤失剂控制钻井液失水小于6 mL,维持第一造斜段扩眼和下表层套管期间的井壁稳定。
下完表层套管后,处理调整第一造斜段回收的钻井液用于第二造斜段及水平段钻井施工。首先,开启离心机清除钻井液中的有害固相,控制MBT在30~40 g/L,分别在前两口水平试验井中按1号钻井液配方和2号钻井液配方调整钻井液。通过现场对比应用两个钻井液配方,1号配方加入KCl后起钻相对较困难,尤其泥岩段倒划眼扭矩较大,同时加入KCl会增加钻井液的密度,对浅层防漏不利,后续试验井施工一直使用钻井液2号配方进行水平段钻井液性能调整。第二造斜段及水平井段钻进过程中,利用提切剂控制钻井液Φ3读值不低于8,并保持钻井液中液体润滑剂含量不低于3%,以减轻滑动钻进过程中的托压问题。现场钻井液性能测量数据见
浅软地层水平井钻井施工过程中,为了提高造斜率,使用短马达进行定向钻进,Ø311.1 mm井眼钻井施工允许最大钻井液排量为40 L/s,初始造斜阶段更是需要进一步降低排量以增大造斜率,钻井液上返速度无法达到水平井有效携岩要求。因此,在调整钻井液流变性能增强携岩能力的基础上,需要配合使用倒划眼的工程措施来进一步清洁井眼,尤其在Ø444.5 mm井眼定向施工井段或者Ø460 mm井眼尺寸扩眼井段,更是需要倒划眼至钻头出井口彻底将井筒中残存的岩屑携带出井眼,以保证大斜度井段和水平井段套管下入顺利。
由于浅软地层的未成岩特点,岩屑在钻进过程中极易机械细分散到钻井液中,如果不及时清除将导致钻井液流变性能不断恶化的同时密度不断上升,最终导致环空压力不断上升压漏地层。因此,在保持钻井液抑制岩屑分散的同时,加强固控设备的使用,及时清除机械细分散进入钻井液中的有害固相,施工过程中应该保持全程开启振动筛、联合清洁器以及离心机,以离心机开启尤为重要,如果现场条件允许,最好配备两台离心机同时使用。
陆地试验共计完成了4口浅软地层水平井施工以及一组浅软地层双水平井对接施工,具体完钻井身结构数据见
(1)浅软地层水平井钻井液宜采用高分子包被抑制剂和聚胺类处理剂的“软抑制”性能控制地层造浆、维持钻井液良好流变性,不宜采用KCl的“硬抑制”,KCl抑制地层造浆的同时易导致浅软地层高含水泥岩失水变硬造成后续起钻困难。
(2)浅软地层水平井钻井液性能的调整应随着井斜以及裸眼段不断增长逐步调整,尤其粘切性能的调整更加应该循序渐进,刚开始钻进时粘切不应调整过高,因为钻进过程中地层胶结差不可避免会导致岩屑分散到钻井液,一旦初始粘切过高,岩屑机械分散到钻井液中后将会引起流变性能急剧恶化。
(3)固控设备能力对浅软地层水平井钻井液性能维护起到了至关重要的作用,尤其是要加强使用离心机对细分散有害固相进行及时清除。
(4)浅软地层水平井钻完设计进尺后应采取倒划眼起钻修整井壁的同时进一步清洁井眼,倒划眼过程要控制好倒划速度并密切关注泵压,一旦出现泵压升高的现象,及时循环疏通井眼,防止岩屑不断累积导致环空憋堵从而压漏地层。倒划眼应一直倒划至直井段或者上层套管内,然后大排量循环将倒划的岩屑彻底携带出井眼,如果钻井液泵排量受限,可以采用一直倒划钻头到井口,利用底部钻具的高环空返速将倒划的岩屑彻底携带出井眼。
(5)本文所提及的室内研究和现场应用为海域天然气水合物水平井试采提供了大量的试验数据支持和施工经验借鉴,但是由于陆地与海洋的地层特性和钻井施工环境不一样,海域天然气水合物水平井钻井液体系配方和施工工艺应该根据海洋钻井作业环境在抑制水合物生成与分解、岩屑包被抑制等方面进行针对性地优化。
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