摘要
气举反循环钻进工艺具有钻进效率高、工艺配套简单、孔内干净等特点,广泛应用于工程实践中。但由于配套的双壁钻具结构设计主要依据经验进行,在理论研究方面不成熟,导致对工程应用中出现的问题缺乏深度分析。文章借助数值模拟研究方法对气举反循环技术中双壁钻杆环形空间与气水混合器两个重要部件的流场速度与压力特征进行数值仿真。结果表明:减少双壁钻杆环形空间的变径或增加变径长度更有利于减少压力损失和能量损耗,气水混合器完全对称的进气孔结构更有利于上返速度的均匀性,减少堵塞问题的发生。研究结果可为气举反循环钻具的设计及解决实际工程问题提供参考。
气举反循环钻进工艺是将高压空气经气盒子或者气水龙头经双壁钻具环状间隙送至气水混合器内部,高压空气和气水混合器内部的液体混合,形成密度远小于原孔内液体密度的气液混合体,与孔内液体产生一定的压差,从而将孔内的岩粉、岩屑、沉渣等以气、液、固混合体形式高速排出孔外,使得钻孔始终保持孔内干净,具有上返速度高、携带岩屑的能力强、钻进效率高、成井质量较高、对地层的适应性好、钻进相对安全、成本低等特
在气举反循环钻进技术的研究中,研究人员主要集中在对其工艺原理、装备、施工条件及参数上。张文
前述对气举反循环钻进技术的研究基本是针对某项特定工程,并对其工程应用以及实践中出现的问题进行针对性研究,对施工参数研究通常根据经验公式,制定施工参数停留在经验总结的阶段,得出的研究结果往往不具有通用性,不能满足精确计算需求。近年来随着科学技术的发展,计算流体力学逐渐应用于指导工程实践,数值模拟方法对流场的研究具有显著的优势。康建
气举反循环钻具主要由双壁主动钻杆、双壁钻杆、气水混合器、普通钻杆、钻头等组成,如

图1 气举反循环工作示意
Fig.1 Air‑lift reverse circulation process
在气举反循环钻探中双壁钻杆的堵塞和破坏、气水混合器的堵塞是气举反循环钻进技术的常见问题,也是影响钻探深度和施工效率的主要因
双壁钻杆环形空间模型如

图2 双壁钻杆和气水混合器结构示意
Fig.2 Dual‑wall drill rod and air‑water mixer structure
使用Fluent软件设置为双精度,标准的k-ε模型,增强壁面函数,流体介质设置为空气。依据相关资料和工程经
双壁钻杆的环形空间较为狭窄,环形空间内沿程阻力会随着空间长度的增加而增加,随着环形空间两壁面之间距离的减小而增加,环形空间内部的压降和流速是选择双壁钻杆的重要衡量标准,因此对双壁钻杆环形空间压降情况和流速情况进行分析是分析双壁钻杆流场的重要研究手段。气水混合器的流场较为复杂,进气孔的布置和进气流速会影响气水混合器的混合效果,通过对气水混合器流场的压力和流速、流线分析可以了解气水混合器内部的流动状况。
环形空间内的压力分布云图如

图3 双壁钻杆环形空间压力及速度分布
Fig.3 Pressure and velocity distribution in the annulus of the dual‑wall drill rod
环形空间内的速度分布云图及折线图如
气水混合器工作状态下的速度方向同X轴方向,分别在X轴方向与Y轴方向上取模型中心的截面对气水混合器的压力与速度进行分析,分析的两个截面位置如

图4 气水混合器分析截面
Fig.4 Air‑water mixer analysis section
气水混合器三维流场垂直方向上压力云图如

图5 气水混合器三维模型流场截面压力云图
Fig.5 Pressure cloud diagram of the flow field section of the 3D air‑water mixer model
气水混合器三维模型整体的速度分布云图如

图6 气水混合器三维模型流场整体速度云图
Fig.6 Overall velocity cloud diagram of the flow field of the 3D air‑water mixer model
气水混合器在垂直方向上中心路径的压力与速度分布如

图7 气水混合器垂直方向中心压力与速度分布折线图
Fig.7 Broken line diagram of the central pressure and velocity distribution in the vertical direction (from bottom to top)
气水混合器在水平方向上的中心路径压力与速度分布如

图8 气水混合器水平方向中心压力与速度分布折线图
Fig.8 Broken line diagram of the central pressure and velocity distribution in the horizontal direction (from left to right)
气水混合器三维模型流场垂直方向截面速度分布云图如

图9 气水混合器三维模型流场截面速度云图
Fig.9 Velocity cloud diagram of the flow field section of the 3D air‑water mixer model
基于上述分析,研究混合器进气孔布置结构不同时内部流场分布,

图10 不同进气孔布置结构的流场分布
Fig.10 Flow field distribution of the asymmetrical arrangement and the complete symmetrical arrangement
根据以上对双壁钻杆和气水混合器数值模拟得到的结论,对二者设计结构进行优化。调整双壁钻杆接头过渡处内环管环状间隙,使其过渡平滑,缩小过渡间隙,增加过渡距离,如

图11 双壁钻杆优化前后结构示意
Fig.11 Structures of the dual‑wall drill rod before and after optimization

图12 气水混合器优化前后结构示意
Fig.12 Structures of the air‑water mixer before and after optimization
2021年3月,采用优化设计后的取样钻具在位于山西省阳泉市寿阳县阳煤集团七元煤业QYW-2井进行野外试验,试验区域地层主要有二叠系上统上石盒子组、石千峰组,三叠系下统刘家沟组地层,主要含煤地层石炭系、二叠系地层,勘探共计查明可采煤层6层,编号为3、6、81、82、15、15下号;资料显示本区瓦斯含量较高,各煤层瓦斯含量均为氮气-甲烷带和甲烷带,为此在该区域进行地面反循环取样试验。
取样钻具于2021年3月20日运抵施工现场,主要包括双壁钻杆、双壁方钻杆、水龙头、气盒子、排渣管、旋流振动筛、取样钻头、气水混合器、钻杆吊卡等。配套设备见
试验开始前,先将方钻杆、水龙头、气盒子连接在一起,放置在钻塔一侧,将排渣管一侧和水龙头连接好,另一侧连接在振动筛入口处;高压气管一侧连接在气盒子空气入口处,一侧连接在空压机出口上。连接好地面上各管路后等即将钻遇目的层时开始将孔内钻具提出,下取样双壁钻具。取样前主要检查地面管路连接的可靠性,检查气路连接密封情况,检查无误后开始取样钻进。
本次试验主要取样层位为6和8号煤层,在钻进至640 m时,提出孔内全部钻具,下入反循环取样钻具。在距离孔底约20 m处,为防止堵塞钻具内孔,开始采用反循环方式清孔,边清孔边往下下钻具,始终确保孔内干净,到达孔内后,调整好钻进参数,将转盘转速调整在50 r/min,给进钻压根据钻进情况缓慢增加,最大处钻压调整为50 kN。取样开始时,空压机最大压力显示3.5 MPa,风量10

图13 气举反循环现场取样
Fig.13 Sampling on the air lift reverse circulation site
本文通过数值模拟的方法,针对气举反循环钻进技术中双壁钻杆环形空间、气水混合器两部分流场的速度与压力特征研究,得到如下结论:
(1)对双壁钻杆的环形空间的内部流场进行数值模拟,仿真结果发现压力沿着流动方向从3.5 MPa减小到3.14 MPa,但整体压降较小;变径处受结构的影响出现局部压力升高的现象,应适当减少环形空间内部流场的变径或增加变径段的长度来避免沿程阻力过大引起的压降过大。
(2)通过三维简化模型对气水混合器流场进行数值模拟,分析认为气水混合器进气孔的压力不能小于该位置中心管上返时的压力,以避免堵塞与反流的发生,位置靠下的进气孔更易发生堵塞、反流。速度整体分布较为均匀,进气孔沿速度方向排列更有利于速度分布的均匀性;环向上进气孔分布不宜过密致使速度降低引发堵塞。
(3)通过对比气水混合器进气孔非完全对称布置与完全对称布置时三维模型仿真速度云图,表明完全对称结构更有利于流场的均匀性,利于混合液体的流动。
(4)结合生产试验分析发现,经过理论分析优化后的钻具结构获得了很好的钻进和取样效果,取样速度和颗粒亦符合项目研究的需求。
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