摘要
为了进一步解决山西晋城矿区煤层气的开发利用问题,科学有效地开发和利用3号煤层采空区下部的煤层气,降低煤层中的瓦斯含量,以保障煤层气的高效合理利用,为煤矿开采提供安全保障。本文对该区穿采空区煤层气水平井的施工工艺进行了研究,提出了利用潜孔锤及空气螺杆+氮气施工的钻井工艺,进一步优化了钻井的井身结构,有效地解决了采空区敏感层段的坍塌、掉块、漏失等施工难题。穿采空区煤层气水平井的顺利施工,进一步验证了该钻井技术的可行性,对下一步煤层气的规模性开发具有重要的指导意义。
晋城矿区位于沁水盆地东南缘,地形以低山丘陵为主。主要可采煤层为二叠系下部的3号煤层和石炭系下部的9号、15号煤层,煤层总厚14.67 m,含煤系数10.8%,属高瓦斯矿
自20世纪80年代晋煤集团进行大规模煤层气开发以来,矿区范围内煤层气生产井、定向井已基本实现全覆盖控制,随着煤矿工作面的推进,部分地段已经形成采空区,很多3号煤层气地面预抽井不得已停产、拆解,已经严重制约了煤层气的产能。据相关资料显示,其下部石炭系15号煤层瓦斯含量均高于3号煤层,平均含气量达24.10
晋煤集团寺河矿主采煤层为3号煤层,属无烟煤,具有硬度高、瓦斯含量大、渗透率较高等特点;其构造形态与勘探阶段构造形态基本一致,以马庄背斜轴迹为主轴的褶曲构造,两侧发育次级短轴背向斜,中部主要以小规模正断层为主,影响范围较小。
矿区位于晋城市沁水县嘉峰镇附近,主要含煤地层为二叠系山西组和石炭系太原组,共含煤7~11层,其中可采煤层3层(见
3号煤层已于2010年前开采完毕,地表可见煤矿采空区塌陷及裂缝,但规模有限。根据近年采空区直井的施工经验,已采煤层底板以上60 m至底板以下20 m,为坍塌敏感层段,是施工中的难点。
9号煤层由于煤层较薄,目前暂时还没有开采计划。
15号煤层位于石炭系下部,厚度较为稳定,在区内无大的起伏,其展布形态与3号煤层一致,平面形态稳定(见

图1 15号煤层底板等高线图
根据邻井资料推算,3号煤层采空区位于斜深330~350 m之间。
采空区及冒落带地质条件复杂,会造成地层失稳、坍塌、泥浆失返等现象,井内大量岩屑重复循环,无法排出,从而造成卡钻、埋钻事故。同时由于井内存在大量空隙,废弃巷道里的瓦斯会运移到空隙里,对施工人员及设备安全造成隐患。
目前常用的定向仪器为电磁波脉冲仪器及泥浆脉冲仪器,由于钻井中面临泥浆失返的可能,无法实现信号传输,现有的钻井技术已经无法满足施工的需要,根据近年来空气螺杆钻井新技术的推广及应用,拟采用空气螺杆进行钻井施工,循环介质采用氮气。
氮气具有无色、无味、不易自燃、成本低的特点,是煤矿井下常用的防火惰性气体,完全能满足施工的需求。
钻机采用美国产T130型车载钻机,型号69T;泥浆泵:3NB1000型,排量1000 L/min;柴油机:G12V190PZL-3型,动力1000 kW;发电机组:BF-300GF型,功率300 kW;无线随钻:SEMWD-2000B型;制氮车、注氮机各1台;空气螺杆:Ø197、203 mm各一套;潜孔锤12 in(1 in=25.4 mm,下同)、8 in型号各一套。
本井采用四开井身结构,具体结构数据见

图2 四开井身结构
一开采用Ø445 mm钻头钻入稳定基岩10 m以上,下入J55、规格Ø377.7 mm表层套管,固井候凝。
二开采用Ø342.9 mm钻头钻至3#煤层底板以下5~20 m处,下入J55、规格Ø273.1 mm套管,水泥固井,候凝。若出现漏风情况,将把循环介质更换为氮气。
三开采用Ø241.3 mm钻头钻进,根据导眼井煤层资料,实时调整钻井轨迹。以合适的井斜角着陆在15#煤层,然后下入J55、Ø193.7 mm技术套管。
四开采用Ø171.5 mm钻头钻进,进入15#煤层后沿煤层钻进至设计水平长度后完钻,下入N80、Ø139.7 mm的套管至井底5 m以内。
2.3 钻具组合(表2 )
与常规钻井相比,过采空区钻井最大的困难就是钻井液的漏失,不能建立正常的循环,致使地面的定向仪器无法接收信
二开钻井先用水源钻进,钻井至井深78 m处,按设计开始定向钻进,在井深285 m处遇采空区出现漏失现象,强打至366 m后起钻,更换钻具组合为空气螺杆钻进,使用螺杆规格为Ø244 mm,供风使用氮气,钻压控制在20 kN左右,风量140~170
钻进过程中要认真检查氮气管线的连接良好,运行正常,保持氮气的稳压连续供应,尤其钻至采空区,更要密切注意观察转速、钻压及氮气压力等钻进参数变化,做好预判,预防卡钻、埋钻事故。起下钻要稳,不能强拉硬提,划眼时要倒划眼,轻加压,多循环供气,尽量使井底岩粉清理干
在井深376~388 m钻遇3#煤层采空区,与设计数据基本相符,钻井中出现了漏风、钻速加快现象,上提钻阻力增大。定向资料显示:井斜55.79°,位移131.32 m;在井深402 m处,钻速下降,井内沉渣增多,确认进入煤层底板,经论证钻井轨迹能满足下一步钻井施工要求,即提前结束二开钻井任务。本段共用氮气67
定向段钻进,采用SEMWD-2000B型无线随钻仪,带双伽马,分别使用Ø216 mm液动螺杆及Ø244 mm空气螺杆,为了避免采空区井斜过低的问题,待方位角稳住后,使增斜略超出设计1°~2°,以防止过采空区井斜降低,满足不了着陆的需要。
螺杆适用参数:空气流量110 m/min;输出转速80~260 r/min;最大压降2.6 MPa:最大功率310 kW;适用钻压220 kN;弯点到钻头距离1.89 m。
水平段施工采用泥浆循环钻进,使用Ø135 mm液动螺杆,配Ø171.5 mm PDC钻头进行施工。15#煤层顶板为砂质泥岩,较致密,煤层中含夹矸1~2层,岩性为砂质泥岩,煤层具层状结构,中部较松软,易坍塌。为保证氮气欠平衡施工中井眼不坍塌,尽量在15#煤层顶部或煤层夹矸附近钻进,根据伽马赋值及电信号参数及时调整施工轨迹与设计轨迹尽量一
根据钻井进度每钻进一单根后划眼2次,以倒划眼为主,速度控制在2~4 m/min为宜,每加一单根后循环泥浆一周,及时测量泥浆性能,降低密度及含砂量,提高泥浆粘度,增加润滑剂,以降低钻具摩
每钻进200~250 m要进行短起,大泵量循环一周,将井底岩屑床彻底清理;每钻进400~500 m起钻一趟,确保井眼轨迹圆滑无阻力。
施工中应尽量减少扭方位的次数,而且应尽早把井眼方位调整好,这样就可利用靶底宽度限制井斜方位变化范围,直接钻完水平段,否则后期的井斜方位角调整会显著加大扭方位的次
二开结束后用原钻具进行划眼,划眼时用轻压倒划眼技术,上提时速度控制在2~3 min/m,加大氮气供风量,防止岩粉堵塞;向下划眼时速度要快,减小钻井压力,防止钻出新
二开下入套管为Ø273.1 mm,壁厚Ø8.89 mm,在井深377 m时遇阻,用氮气吹孔,供风量150~200
在使用Ø127 mm钻杆固井时,再次发现压力增大,钻杆被岩粉堵塞,起下钻疏通后,继续固井,共注入隔离液6
(1)采用空气螺杆进行穿采空区水平井施工是煤层气开发的新尝试,为沁水煤田 3#煤层采空区下部15#煤层的高效开发利用提供了技术支撑,破解了困扰多年的技术难题。
(2)基本掌握了穿采空区使用氮气进行定向钻进的工艺技术,合理调整了钻井设备和关键技术参数,掌握了适合于本区块穿采空区水平井钻井施工的新技术。
(3)对穿采空区水平井的井身结构进行了进一步优化,满足了施工需求;达到了简单易行、适宜于施工的目的。
(1)空气螺杆在施工过程中,存在一定的缺陷,钻压过高就会出现不工作现象,这与气体介质的可压缩性有很大关系,钻井效率较常规钻井效率低,进而影响造斜率及井斜、方位的调整幅度,增加钻井成本及钻井周期,施工时应提前予以考虑。
(2)水平段钻进过程中,由于钻具与井壁环空间隙较小,空气螺杆加大工作风量后,造成工作压力较大,另外气体悬浮岩屑的能力较差,易造成岩屑沉底堵塞,若不能及时排除,会造成卡钻事故。
(3)无线随钻仪器在使用过程中,受震动及冲击的影响,易出现信号失稳问题,虽做了多次模拟实验,仍然存在缺陷,还需进一步改进。
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