摘要
突水是矿山的主要灾害之一,矿井突水一般来势凶猛,常会在短时间内淹没坑道,给矿山生产带来危害,造成人员伤亡。在富水的岩溶水充水的矿区及顶底板有较厚高压含水层分布的矿山区,在构造破碎的地段,常易发生矿井突水。但只要查明水文地质条件,采取措施,矿井突水是可以预防和治理的。山东霄云煤矿1313工作面突水水量大,而工作面无钻孔,两顺槽掘进中发现的9条断层也不导水,判断不是钻孔、断层导水。突水事故发生后,通过水位、水温及水质化验分析,确定为奥灰水,导水通道为隐伏陷落柱。通过对突水点进行盖帽封堵、对突水通道进行注浆封堵,有效地封堵了过水通道,并满足了《煤矿防治水细则》的要求。
矿井突水是掘进或采矿过程中揭穿导水断裂、陷落柱、富水溶洞、积水老窿,大量地下水突然涌入矿山井巷的现
霄云煤矿2008年建设,2013年7月投产。井田面积23.4251 k
2018年9月10日22时45分, 1313采煤工作面底板渗水,出水量约10
突水工作面为1313工作面,位于一采区西翼,为条带综采面,开采煤层为山西组3号煤层,工作面标高-595.00~-674.00 m,煤层平均倾角21°,煤厚0.60~5.50 m,平均煤厚3.80 m,工作面走向长度1240.00 m,倾向长度64.00 m。1313工作面已回采90.00 m,南与1309工作面之间留有70.00 m保护煤柱,北与1307工作面留有4.00 m保护煤柱(见

图1 工作面示意
Fig.1 Working face sketch
根据1313工作面附近79-4钻孔揭露的地层情况,结合井田内其它资料,矿区地层如
工作面水文地质特征:
新生界虽然含水层较多,但新生界中单层厚度>5.00 m的粘土隔水层占总厚度的76%。同时在新生界底部有厚达十几米的粘土层,回采范围内新生界底部也不具有天窗。3号煤顶板砂岩裂隙含水层含水性极弱,系统连通性较差。三灰抽水成果反映为弱含水层,且3#煤距三灰42.00 m,之间有数层泥岩,大于安全隔水层厚度。工作面揭露的9个断层导水性含水性亦较差。工作面与1307工作面老空区相邻,在1307倾向上方。1307老空水积水线在1313垂直标高5.00 m下。位于1309老空区倾斜下方,两者间隔70.00 m煤柱,满足防水煤柱要求。奥灰含水层是公认的区域性强含水层,区域厚度>460.00 m,井田内3号煤底到奥灰顶的全段距约202.00 m。工作面内揭露3条岩浆岩岩脉,受其影响,在采动影响下易形成导水裂隙沟通3#煤顶板砂岩裂隙含水层。
1313工作面无地面钻孔,且两顺槽掘进中已揭露的9条断层均不导
矿井突水后,矿井的奥灰水位长期观测孔水位急剧下降,达到每小时下降1.5 m,累计下降215.0 m,证明矿井突水水源为奥灰水。
通过对突水水质化验的各项指标分析,突水水源为奥灰水。
通过测量突水的水温,发现稍高于老空渗水的温度,说明为煤层底板以下地层来水。
综上,突水水源可以明确为奥灰水,突水通道为隐伏性未探知的地质构造。
总体方案:对工作面突水点进行盖帽封堵,对突水通道进行注浆封堵。设计定向钻孔4个,2个盖帽孔,2个突水通道注浆孔。孔型均为定向孔。盖帽孔穿至采空区,通道孔至3号煤底板下115.00 m。钻孔位置布置见

图2 4个钻孔轨迹平面
Fig.2 Trajectory plan of the four bore holes
(不规则四边形为4个钻孔轨迹在标高-695.73 m处的落点连线;圆弧内为盖帽区域范围示意)
2个盖帽钻孔XY-3、XY-4:钻孔钻穿突水点附近上方的采空区顶板,通过向突水点附近的采空区注入石子、砂子、水泥等建造混凝土柱,封堵出水点。同时兼作顶板导水裂隙带、顶板垮落带高度的探测孔。XY-3、XY-4钻孔结构见
2个突水通道注浆孔XY-1、XY-2:施工的目的是钻寻突水通道,发现钻井液漏失量>5.0
盖帽注浆材料有石子、砂子及水泥,水泥、砂子和石子用量参照常规混凝土,质量比为1∶1∶2.5。
石子:采用米石,粒径5 mm左右,最大粒径不超过10 mm,石子应选用一次成材的坚硬灰岩,颗粒均匀,呈棱角状。
砂子:应选用干净的中细河砂,含泥量不应超过3%。
水泥:标号为PO42.5(R)普通硅酸盐水泥,不变质,不过期,水泥浆按水灰比1∶1。
(1)骨料要用筛子筛选,并按要求比例混合均匀。
(2)注骨料时,在孔内下入Ø50 mm钻杆,钻杆底口必须在所填充层上部0.50 m左右。采用加料漏斗水冲式下骨料。定期开泵通过钻杆往孔内压水,并不断串动钻具,探测骨料堆积高度,并将骨料排入采空区内。
采空区填满后,要用比其上孔径小两级的无心钻具下钻进行扫孔旋喷。水泥浆液密度控制在1.70 g/c
封堵突水通道钻孔,采用下行式注浆,逢漏(漏失量>10.0
通道孔采用普通硅酸盐水泥单液浆,水灰比根据实际漏失量选择由2∶1~0.7∶1,对应浆液密度1.29~1.65 g/c
当单个漏失点注入水泥浆量>2000.0 t,且大流量(60.0
当单个漏失点注入水泥浆量累计达到3000.0 t,且大流量(60.0
2个盖帽钻孔XY-3、XY-4揭露采空区位置与设计偏差分别为0.90 m和2.50 m。2个通道注浆钻孔XY-1号孔揭露煤层落点距离出水点16.68 m处;XY-2号因设计躲过采空区,绕过1313工作面轨道顺槽,揭露煤层点位于采空区外,距出水点约71.15 m处(见
根据注浆位置与通道的连通性分析,在巷道底板以上20.00 m范围内均与采空区连通,该阶段的注浆统计为盖帽孔注浆量(包括通道孔在该范围内的注浆量),4孔合计盖帽注浆量15319.0
采空区体积(包括周边巷道)计算:在采掘图上用CAD软件直接读取采空区面积(S=7406.0
考虑1313采空区为现采采空区,顶板为软岩,随采掘及时垮落,采空区垮落后空隙计算系数取a=0.5,采空区垮落后可充填空隙体积:
由于采空区与两巷连通,注浆沿两巷延伸,两巷各方向充填长度按100.0 m计算,巷道宽4.0 m,巷道高2 m,体积应为:V2=3200.0
采空区应充填的空间应为:V采=V1+V2=18012.0
盖帽总注浆量:V总=15319.0
按《煤矿防治水细则》附录六之
式中:L——煤柱的留设宽度,m;K——安全系数,一般取2~5,本次取最大值5;M——煤层厚度或者采高,1313工作面煤层采厚4.0 m;p——实际水头值,按工作面标高位置奥灰水头值应为6.5 MPa;Kp——煤的抗拉强度,按经验取值1.0 MPa。
根据以上取值,计算所需防隔水煤柱宽度为44.15 m。
按出水点周围充填效果较好,帽体与停采线前煤层组合成一体,视为防隔水煤柱,宽度按100.0 m考虑,远大于安全防隔水煤柱宽度。
本工作面布置在断层保护煤柱之外,附近也没有落差超过5.0 m以上的断层,因此认为本次突水不是断层引起的突水。
据矿井水文地质资料,三灰、八灰、十下灰等灰岩地层富水性较弱,未发现有大的溶洞,裂隙不会存储超过36000.0
通道注浆过程中,吸浆量大,注浆时间长,井口产生负压现象,说明通道十分畅通。
综上,认为导水构造是隐伏陷落柱的可能性最大(参见

图3 陷落柱示意
Fig.3 Sketch of the collapse column
XY-1号孔终孔于煤层底板以下垂直深度115.35 m,XY-2号孔终孔于煤层底板以下垂直深度120.09 m,按水泥浆下行30.0 m(岩石裂隙中最小值)计算,两孔加固垂直高度应分别为145.35 m和150.09 m。
注浆封堵前后奥灰长观孔水位和副井水位的变化见

图4 副井排水过程中奥灰长观孔和副井水位变化趋势(2018年9月10日—12月18日)
Fig.4 Water level change in the ordovician limestone observation hole and the auxiliary well during dewatering with the auxiliary well
据图
2018年11月11日、27日和12月12日分别化验了副井抽水水质,通过对比原井下老空水、奥灰水和1313工作面突水,发现N
分析水质变化的原因认为:奥灰水以高C
(1)对突水点周围钻孔资料和断层发育情况进行分析,否定了钻孔、断层构造导水的可能性。突水事故发生后,通过水位、水温及水质化验分
(2)4个钻孔的轨迹和注浆终压、注浆结束时吸浆量均满足设计要求。
(3)副井排水过程证实,奥灰水已有效封堵;治理后的防隔水煤柱满足《煤矿防治水细则》的要求。
(4)恢复生产期间,要加强对封堵区域的水文地质监测工作,防止次生灾害的发生。
(5)进一步完善矿井的水文观测系统,为矿井的防治水提供依据。
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