摘要
小秦岭国家级整装勘查区综合物探科研钻探专项,旨在查清小秦岭地区深部地质结构及隐伏矿体的储存特征,因勘查区内没有施工过深孔,深部地质资料缺乏,施工未知因素较多,综合该钻探专项基本情况、地层岩性、钻孔深度及终孔直径,选择一套实用的钻探设备和以绳索取心钻进、LBM冲洗液体系为主要钻进工艺来满足施工需要;在施工过程中,遇到上部地层取心率低、涌水、吸附卡钻、掉块卡钻、孔内漏失、片麻岩地层防斜、起拔套管困难等技术问题,针对出现的技术问题,制定了切实可行的解决方案,对今后该矿区或类似地层钻探施工具有一定的借鉴意义。同时总结、形成了一套针对破碎、胶结性差地层的泥浆体系,在维护孔壁方面取得了良好的效果,有效预防深孔重大孔内事故,提高了施工效率,节约了钻探施工成本。
小秦岭整装勘查区深部地质结构及隐伏矿体综合物探普查项目,为陕西省地质勘查基金项目(项目编号:61201707319),由陕西地矿第六地质队有限公司承担,其钻探专项“小秦岭国家级整装勘查区综合物探科研第一钻”由山东省第三地质矿产勘查院负责施工,旨在查清小秦岭地区深部地质结构及隐伏矿体的基本情况,钻孔主要技术要求是:
(1)设计孔深2000 m。
(2)终孔直径≮75 mm。
(3)全孔取心,矿心及顶底板采取率≮80%,全孔采取率≮75%。
(4)钻孔弯曲度:≯1°/100 m。
该钻孔于2021年11月7日正式开钻,2022年8月17日完钻,终孔孔深2338.21 m,为目前陕西省固体矿产地质钻探领域第一深孔。施工现场见

图1 施工现场
Fig.1 Construction site
钻孔位于陕西省商洛市境内,地处秦岭南麓,因处在巡马道断裂带上,区域地质条件复杂,构造发育,岩层破碎、裂隙发育,存在钻孔坍塌、漏失、缩径、掉块等钻探难
钻孔采用四开结构。
孔口管:采用Ø172 mm孔径,钻进至8.00 m,下Ø168 mm套管,下深8.10 m。
一开:采用Ø150 mm单管、S150/122 mm绳索取心钻进至231.50 m,下入Ø140 mm套管,下深231.60 m。
二开:采用S122 mm绳索取心钻进工艺钻进至471.43 m,下入Ø114 mm套管,下深471.53 m。
三开:采用S98 mm绳索取心钻进工艺钻进至2020.20 m,下入Ø91 mm套管,下深2020.30 m。
四开:采用S76 mm绳索取心钻进工艺钻进至2338.21 m,终孔。
实际钻孔结构见

图2 钻孔结构示意
Fig.2 Drilling structure of the hole
根据钻孔基本情况、地层岩性、钻孔深度及终孔直径
开孔采用Ø172 mm单管钻具,取心钻进;一开采用Ø150 mm单管和S150/122 mm绳索取心钻进两种钻进方法,二开采用S122 mm绳索取心钻进钻进,三开采用S98 mm绳索取心钻进,四开采用S76 mm绳索取心钻进至2338.21 mm。
开孔由于钻进段浅,采用Ø172 mm钻头+Ø164 mm钻具+Ø114 mm绳索取心钻杆的简单钻具组合形式。
一开主要采用S150/122 mm绳索取心钻进,S150/122 mm绳索取心钻具是一种钻头加大的特种绳索取心钻具。即钻头外径采用Ø150 mm,而钻头内径、绳索取心钻杆柱及内管配套机具,均采用S122 mm绳索取心钻具的规格,为了钻具扶正和提高强度,钻具外管(包括扩孔器、弹卡室、弹卡挡头等)采用特种厚壁外管。钻具结构如

图3 S150/122 mm绳索取心钻具结构示意
Fig.3 Structural diagram of S150/122mm wire‑line coring tool
采用加大一级口径的优点是:首先可提高绳索取心钻杆的适用范围,实现一种钻杆满足两级口径的需要,同时还增大环空间隙,改善绳索取心钻进的水压力平衡条件。其次使套管增大一个口径级别,为施工储备一级口径。
二开、三开、四开分别采用S122、S98和S76 mm绳索取心钻具,均为常规的绳索取心钻具型式。
施工过程中钻进参数见
开次 | 口径/ mm | 钻压/ kN | 转速/ (r·mi | 泵量/ (L·mi |
---|---|---|---|---|
孔口管 | 172 | 3~5 | 175 | 72 |
一开 | 150 | 3~10 | 175 | 72 |
二开 | 125 | 5~10 | 264 | 72 |
三开 | 98 | 10~15 | 264 | 42 |
四开 | 76 | 10~15 | 264 | 42 |
根据对地层的分析,为了保障护壁效果和满足绳索取心钻进,现场使用了LBM为主的冲洗液体系。LBM冲洗液配
0~610.00 m孔段,地层松散、破碎,胶结性差且岩石硬度低,部分孔段涌
610.00~2020.20 m孔段,地层虽破碎,但相对完整,冲洗液粘度保持在40~45 s较为合适,密度1.10~1.15 g/c
2020.20~2338.21 m孔段,由于上部套管内径较小,S76 mm钻杆环状间隙小,冲洗液流动阻力大,泵压高,一直处于漏失状态。冲洗液粘度只能保持在35 s左右,密度1.03~1.05 g/c
注意事项:
(1)使用LBM冲洗液,岩粉沉降效果一般,建议适当增长循环槽长度、增加小沉淀池数量。每隔一定时间及时清理有害固相,补充新冲洗液;如有条件,建议配备离心机。
(2)使用膨润土时,要提前水化。充分搅拌、浸泡、充分水化后(至少24 h),排队使用,加至搅拌机和其他材料混合使用。严禁将土粉直接加入搅拌机使用。
在施工过程中,遇到上部地层取心率低、涌水、吸附卡钻、掉块卡钻、孔内漏失、起拔套管困难、片麻岩地层防
8.00~231.50 m孔段,由于钻遇地层松散破碎、胶结差,采用S150/122 mm钻具,部分回次取心率低,达不到要求。后采用Ø150 mm单管钻具“干烧”的办法钻进,采取率仍不能满足要求。采用底喷和侧喷钻头(其结构见

图4 底喷钻头
Fig.4 Bottom jecting bit
钻进过程中出现多次涌水孔段,主要的涌水段见
序号 | 孔深/m | 涌水量/( | 判断依据 |
---|---|---|---|
1 | 322.90 | 4.50~5.00 | 泥浆池液面上升 |
2 | 410.60 | 5.00~6.00 | 泥浆池液面上升 |
3 | 427.51 | 9.00~10.00 | 泥浆池液面上升 |
4 | 955.00~957.00 | / | 冲洗液被稀释 |
5 | 966.90 | / | 冲洗液被稀释 |
6 | 1540.00 | / | 冲洗液被稀释 |
7 | 1560.00 | / | 冲洗液被稀释 |
出现涌水后,向冲洗液内添加超细碳酸钙、重晶石粉等加重材料,提高冲洗液密度,并不断循环,达到平衡后再继续施工。
孔壁失稳主要包括2种情况,8.00~610.00 m孔段地层(见

图5 上部孔段岩心
Fig.5 Core of upper hole section
2299.50~2300.72 m孔段,出现蚀变带,岩石软、碎(见

图6 2299.50~2300.72 m孔段岩心
Fig.6 Core samples from 2299.50m to 2300.72m
孔壁坍塌处理办法:
(1)使用LBM冲洗液,适当提高冲洗液粘度、密度,严格控制失水量、泥饼厚度,同时注意观察孔口、循环槽、小沉淀池岩粉沉淀情况,及时清理,最大限度保证泥浆池有害固相含量在合理范围之内。
(2)在坍塌或破碎带地层钻进时,应注意起钻时回灌冲洗液和控制起钻速度,以防压力不平衡及抽吸引起的垮塌。
全孔出现3次吸附卡钻,分别出现在150.80、209.00、1361.40 m位置。
处理办法:前两次,通过多次回转钻具、强力上顶,成功解决;第三次因钻孔较深,且修钻机停待时间较长,上提、下压、回转均不成功,冲洗液能够循环(泵压5.0 MPa),正常钻进时基本无掉块,判断为吸附卡钻,灌入8.0 m³解卡剂,通过不断循环和适当回转钻具后成功解卡,重新搅拌8.0 m³新冲洗液,替换孔内解卡剂。
钻进至1566.70、1725.00、1797.60、1876.90、1907.70、2224.65 m时,均遇到不同程度卡钻。
处理措施:回转、上下活动钻具;每回次加钻杆之前,拉起立根,上提、下放几次,让掉块落入钻孔底部,再进行加钻杆作业。
0~600.00 m孔段,地层破碎、胶结性差,出现轻微漏失现象,进行了冲洗液护壁堵
2020.20~2338.21 m孔段,进行S76 mm绳索取心钻进(Ø76.3 mm钻头,Ø76.3~76.4 mm扩孔器),上一级套管由两部分构成:0~1828.20 m孔段套管内径79.0 mm;1828.20~2020.20 m孔段套管内径76.8 mm。由于下部套管内径较小,造成环空间隙较小,上返压力较大,冲洗液一直处于漏失状态,正常钻进时漏失量1~2 m³/h。处理办法:用膨润土替代低粘增效粉,降低其它原有冲洗液材料的使用,尽可能减少因漏失而产生的冲洗液材料消耗。
钻进结束后,起拔0~2020.20 m孔段Ø91 mm套管,多次回转、上顶失败。后采用自制的水力割刀(见

图7 水力割刀
Fig.7 Hydraulic cutter
钻孔偏斜严重,不仅影响钻进效率,若偏斜超出规
预防措施:
(1)设备安装前,保证钻塔底座地基平整、稳固,确保设备安装水平,天车、立轴和钻孔中心在一条直线上,在钻进过程中要勤检查和校正立轴方向。
(2)严把开孔关,检查开孔钻具、钻杆、主动钻杆,保证弯曲变形在一定限度之
(3)换径钻进时,控制钻压、转速。
(4)每隔50 m进行测斜,测斜之前保证测斜仪器精度在合理范围之内。
(5)尽可能使用长钻具,Ø98 mm口径钻具长5.70 m。
该孔终孔顶角4.70°,片麻岩地层每100 m顶角变化在1°范围内,满足业主要求。
(1)在地质资料掌握不完全区域进行施工时,要优化钻孔结构,施工方法要尽可能充分。
(2)全孔施工过程中,未发生孔壁坍塌等重大孔内事故。事故预防工作,从人员、机具、工艺、冲洗液等方面入手,重视细节。
(3)起拔套管遇阻时,建议使用水力割刀分段切割套管,使用过程中注意保持泵压的稳定。
(4)使用LBM泥浆,对水敏性、破碎地层有很好的护壁效果,能够满足绳索取心钻进需要。
(5)片麻岩地层中钻进,要采取相关技术措施,预防孔斜。
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