摘要
介绍了地质钻探小口径水力割管器的基本工作原理、技术性能以及在陕南、北山地区地质岩心钻探中的应用。实践表明,小口径水力割管器具有设计简单、操作方便、工作效率高等优点,在钻孔卡钻、埋钻等孔内事故处理中发挥了巨大作用,取得了很好的应用效果。同时,在实际应用中,水力割管器也存在一些问题,如刀头焊接质量不高、存在环切震动以及刀头崩刃的现象。通过分析和总结实际应用情况,针对存在的问题提出了一些改进意见,以便该设备的推广应用。
在地质岩心钻探工程施工中,经常因各种因素发生孔内事故,致使施工中断,需要花费大量的人力和财力来处理,造成巨大的经济损失。在复杂地层深孔钻进施工
要使管材在需要的位置断开或解卡,使用割管器是目前常用的处理方法之一。目前市场上地质岩心小口径钻探所用的割管器主要有离心式割管器、偏心割管
所用水力割管器由无锡锡钻地质装备有限公司生产制造,主要规格型号有HQG、NQG和BQG三种,其主要由导向头、割刀、割刀架、芯轴、复位弹簧、接头、转换接头等部件组成。

图1 NQG型水力割管器装配示意
1—导向头;2—圆柱销;3—刀体;4—刀头;5—圆销;6—盖板;7—沉头螺钉;8—弹簧套;9—弹簧;10—芯轴;11—接头;12—上接头;13—总成
该种水力割管器主要适用于处理管径70 mm及以上的S75配套钻杆或套管,对于小于以上直径的套管或绳索取心钻杆,固体岩心钻探中一般不用,因此不考虑。
水力割管器的本体直径一般比所割钻杆(套管)的口径小1~2个口径,一般以小一径为佳。
所割钻杆(套管)规格 | NTW薄壁钻杆(NQ钻杆) | HTW薄壁钻杆(HQ钻杆) | Ø108mm套管 |
---|---|---|---|
水力割管器型号(外径) |
BTW (Ø58mm) |
NTW (Ø74mm) |
HTW (Ø94mm) |
(1)检查水力割管器的整体性能情况,可以在施工现场或提前拆解组装,重点检查水力割管器两侧刀体是否一致,刀头是否完整。
(2)按压芯轴,观察刀体能否正常弹出,弹簧能否正常复位。

图2 水力割管器实物拆解
(1)将水力割管器与钻杆连接,进行孔口预切割,详细记录水力割管器的运行情况及切割钻杆(套管)时的相关参数。
(2)整理预切割时的相关技术参数,进一步明确割管步骤,确保切割过程思路清晰。经测试得知,泥浆泵泵压达到0.3 MPa时,水力割管器的刀头即从两侧伸出,开始切割作业,具体预切割参数见
钻机型号 | EP600PLUS |
---|---|
初始切割水压/MPa | 0.3 |
切割水压/MPa | 1.1~2.1 |
切割转速/(r·mi | 160~200 |
在施工过程中,要每天记录岩心完整程度和采取情况,尤其在钻遇坍塌掉块、破碎带以及水敏性较高等复杂地层时,要准确记录岩心破碎时的起止位置。在此类地层中钻进时,经常会伴有泵压升高、扭矩增大的现象,是钻探事故高发位置,需要重点关注,一旦发生卡、埋钻等事故,可根据记录的岩心情况,帮助确定事故头位置,进行切割位置的有效判定。
将水力割管器连接钻杆,下入孔内预切割位置后,调节泥浆泵至最小泵量,先开泵送水,在水压作用下,刀头向两侧伸出,使之紧贴被切割钻杆(套管),然后开动钻机动力头慢速旋转,约旋转十几圈后,逐步调节泥浆泵泵量阀,增大泵量,并逐步提高钻机动力头转速,实施切割。一般约15~20 min后,即可将8~10 mm壁厚的钻杆(套管)割断。待切割完成后,先调节减小泥浆泵泵量,使刀头收回,再降低钻机转速,直至停钻。
在切割钻杆(套管)的过程中,应该注意加强对割管全过程的观察或判断,在切割过程中,泵压会出现突然陡降的现象,作为钻杆割断的标识(孔内返水时)。原因分析,当割管时,泥浆泵泵量一定的情况下,孔内钻压保持在一个数值,当完成割管时,冲洗液原有的流通渠道被改变,打开了第二通道,环空间隙明显增大,致使泵压会突然下降甚至“丢失”,但随后会逐步恢复。
此外,还可以将钻孔的孔口管出露部分用透明塑料布进行包裹,在孔口放一把铁锹或者其他容器,收集上返的水进行过滤并观察水中的残留物,作为切割是否正常进行的辅助判断(见

图3 切割过程中的观察与监测
(1)在安装水力切割器前,对所用的刀头情况进行仔细检查,尽量选取刀头焊接良好、刀刃露头一致的割刀刀头。
(2)为了减少因工作不平稳造成刀头损坏的几率,在割管器工作过程中,钻机尽量不换挡,不停机。
(3)完成切割作业,将孔内钻杆和割管器提出,若发现刀头磨损严重,先进行起拔,确认是否割断套管或钻杆,如不能提动,应更换刀头,进行二次循环作业。
(4)严防油缸滑动。将割刀下入指定位置后,要对机上余尺进行固定,防止因钻杆和钻具自重造成油缸下行,引起切割位置发生变化导致切割失败。
(5)若本次切割作业未能判断出管材是否割断,应加长切割时间,提高切割作业成功率。
(6)若孔内地层复杂,存在多段坍塌掉块或破碎地层,即使套管或钻杆割断也可能存在提拉不动的情况,这时要根据孔内实际情况,重新判断可能解卡的位置,下入割管器重新切割,如此反复,直至成功。
该孔岩层较破碎,采用NTW薄壁绳索取心工艺钻进,在施工过程中,一直有轻微卡钻现象,施工至285.7 m时卡钻严重,动力头回转“吃力”,加大钻机马力,全力回转+起拔,均未见明效,且愈发严重,最终导致钻机动力头彻底无法回转,经分析研判认为:主要是由于268~285.7 m段岩层破碎,并夹带褐色至黑色淤泥,卡钻主要是坍塌掉块所致,并在处理过程中进一步坍塌造成埋钻,由于未达到地质设计深度,加之担心会造成二次井故,未进行强力起拔,为加快施工进度,降低施工成本,决定换径继续施工,待终孔后再进行处理。终孔后,首先采用钻机双油缸强力起拔未果,随采用BTW(Ø56.7 mm)钻杆连接BQG型水力割管器下入孔内切割,先后切割4次,4次纯割管时间共计60 min,实际有效切割2次,成功将套管割断提出,具体切割过程如下:
第一次,切割位置281.6 m处(285.7-4.1=285.6 m),避开钻具(4.1 m),先开泵至0.3 MPa,而后进行回转,逐渐增加泵量和转速, 切割泵压 0.9~1.2 MPa,转速160~170 r/min,切割时间15 min,期间泵压出现骤降的现象,停泵停止回转后,提拉旋转NTW 钻杆,无反应,提钻检查割刀,刀头轻微磨损。原因分析:割刀刀头磨损,说明切割有效,泵压骤降,说明NTW钻杆已经割断,判断埋钻位置可能在钻具上方,需要进一步切割。
第二次,切割位置272.4 m处(281.6-9-0.2=276.9 m),切割位置上提6根钻杆(单根1.5 m),避开破碎层+钻杆丝扣20 cm,开泵至0.3 MPa并回转,逐渐增加泵量和转速,切割泵压 1.4~1.6 MPa,转速170~190 r/min,切割时间15 min,期间泵压未反应,停泵停止回转后,提钻检查割刀,刀头崩刃。原因分析:起始泵压和转速过高,刀头未贴合钻杆壁导致环切不稳产生震动,导致刀头崩刃。
第三次,切割位置272.3 m处,切割参数参考第二次,提钻发现刀头崩刃。原因分析:刀头质量不合格,焊接质量不好且对称性不足。
第四次,切割位置272.0 m处,开泵至0.2 MPa并回转,逐渐增加泵量和转速,切割泵压1.6~1.7 MPa,转速180~190 r/min,切割时间20 min,期间泵压骤降,又继续切割10 min,然后停泵停止回转后,成功将NTW钻杆提起。
该地区主要岩性为长石石英细砂岩、石英杂砂岩、硅质岩,岩性较硬,最高可达7级,多发育裂隙和微溶洞,施工的ZK04孔,采用EGREP600PLUS型便携式全液压钻机施工,浅层施工时即有轻微漏失,钻井液上返流速缓慢,流量较小,施工至21.57 m时孔口钻井液上返量“丢失”,随即采取泥浆泵泵送和孔口同时灌注的措施,确保钻头的润滑和冷却,但是孔壁稳定性因为钻井液漏失而大大降低,孔壁常有碎石掉落,时常伴随有卡钻现象,当NTW口径施工至141.3 m时卡钻严重,随即采用双油缸+低速马达处理该事故,多次尝试后无果,经技术商讨后决定采取水力割管器处理,用BTW(Ø56.7 mm)薄壁钻杆连接BQG型水力割管器进行切割,切割位置在137.2 m处(钻具长4.1 m),开泵至0.2 MPa并回转,逐渐增加泵量和转速,切割泵压1.7~1.8 MPa,转速180~190 r/min,纯割管时间15 min,一次割断,成功将钻杆提出(见

图4 割断的钻杆
小口径地质水力割管器应用效果明显,为地质岩心钻探事故处理提供了更多的处理方法和手段,但也存在一些不足:
(1)该型水力割管器刀头部分的硬质合金块焊接工艺较为粗糙,对称性明显不足,容易造成崩刃和无效磨损的情况。建议加强对出厂刀头焊接质量的检查,确保刀头焊接良好。
(2)切割过程中刀头磨损很
(3)切割存在环切震动问题。由于两翼刀体安装精度的问题以及刀体不对称问题,导致切割钻杆时存在环切震动的现象,造成切割不平稳,尤其在斜孔中使用时此种现象更加突出,会出现偏割的情况。可将两翼刀体设计改为三翼或全盘设计,能够有效增加割刀运行时的稳定性,保证割管成功率。
现场实践表明,该型水力割管器的结构设计简单、安装方便、操作灵活、切割速度快,成为处理钻探事故的有力工具,现有的各种口径的水压切割器,基本可以满足地质小口径钻探事故处理,其使用效果明显,极大地缩短了事故处理的时间,降低工人劳动强度,统计表明,相较传统处理方法,施工成本节约可达70%~80%,值得进一步改进并推广应用。
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